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张新丽

作品数:6 被引量:61H指数:4
供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇石油与天然气...
  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 4篇油田
  • 2篇地层
  • 2篇水处理
  • 2篇水质
  • 2篇污水
  • 2篇污水处理
  • 2篇广利油田
  • 1篇地层水
  • 1篇断块
  • 1篇油藏
  • 1篇油田污水
  • 1篇砂岩
  • 1篇砂岩地层
  • 1篇砂岩油藏
  • 1篇胜利油田
  • 1篇示踪
  • 1篇示踪剂
  • 1篇水处理工艺
  • 1篇水处理系统
  • 1篇水质分析

机构

  • 6篇中国石油化工...
  • 2篇中国石油大学...

作者

  • 6篇张新丽
  • 5篇黄敏
  • 3篇李芳田
  • 3篇罗丽
  • 2篇王德山
  • 2篇张兴
  • 1篇王国壮
  • 1篇聂艳
  • 1篇史足华
  • 1篇徐赋海
  • 1篇赵朝成
  • 1篇穆丽杰
  • 1篇田仲强
  • 1篇田荣恩
  • 1篇杨虹
  • 1篇卢明昌
  • 1篇隋春艳
  • 1篇刘凯
  • 1篇李海波

传媒

  • 4篇油田化学
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇油气田环境保...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2006
  • 2篇2004
  • 1篇2002
  • 1篇2001
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
广利联合站污水处理系统的腐蚀与防护被引量:6
2004年
广利联合站处理的污水,其矿化度高、pH值较低,污水中腐蚀性气体溶解氧、二氧化碳、硫化物和SRB的含量都超出了SY/T5329-94的标准,处理设备和管线被严重腐蚀。为此,用投加缓蚀剂的方法降低其腐蚀速度。由于结垢会降低污水缓蚀剂的处理效果,因而又投加阻垢剂提高阻垢效果;同时又实施了污水改性技术,使设备的腐蚀得到缓解。2002年平均腐蚀速度降低到0.0669 mm/a和0.0617 mm/a,达到部颁标准(≤0.076 mm/a)。现场设备和管线穿孔和报废率均有大幅度下降,初步达到了控制腐蚀的目的。
张新丽赵朝成
关键词:广利油田污水处理系统SRB铁细菌IB
广利油田污水改性研究被引量:2
2004年
对用碱剂处理高腐蚀性的广利回注污水、进行水质改性及缓蚀、阻垢问题进行了室内实验研究。用单一碱剂(NaOH ,Ca(OH) 2 ,NaCO3 ,NaSiO3 )处理后的广利污水 (pH =8.5 ) ,腐蚀速率达到注水要求 ,但悬浮物含量急剧上升。碱处理后加入筛选的二元复配絮凝剂沉淀 30分钟的中层水样 ,腐蚀速率、总铁、悬浮物、含油、SRB数均符合注水要求 ,但残渣量很大 ,沉降 4小时以后 ,湿渣率为 6 %~ 9% ,干渣率为 0 .0 9%~ 0 .4 6 %。根据各碱剂的优缺点将碱剂复配 ,优选出了未报道其组成的 3种复配碱剂 ,与絮凝剂结合使用 ,使湿渣率降至 5 %~ 8% ,干渣率降至0 .0 6 4 7%~ 0 .0 70 9%。其中复碱F用量中等而pH值易调 ,干渣率 0 .0 6 4 7%。与地层水相比 ,复碱改性污水及其与地层水的混合水更易结垢。根据理论预测 (6 0℃ ) ,复碱改性使广利污水的CaCO3 结垢性由临界变为结垢 ,使CaSO4结垢性由不结垢变为结垢或临界。筛选了供复碱改性广利污水使用的阻垢剂。以一种标准盐水测定的渗透率为基准 ,精细过滤广利站处理后回注污水和复碱处理广利污水先后流过 3支地层岩心 ,使渗透率分别下降6 .2 %~ 7.8%和 3.9%~ 4 .7%。因此 ,复碱改性并作絮凝、阻垢处理的广利污水可用作注水。大量污泥的处理是待解决的问题。图 1表 11参 5?
王德山黄敏李芳田罗丽张新丽
关键词:广利油田油田污水污水处理工艺改性技术水质
胜利油田稠油开采技术现状被引量:36
2001年
稠油的流动性差 ,粘度大 ,开采的关键问题是降粘、改善其流动性。胜利油田根据不同油藏的条件选择了多种降粘开采方式 ,逐步建立并形成了具有自己特点的稠油油藏水驱开采技术和热采技术。稠油油藏水驱开采技术主要包括机械降粘、井筒加热、稀释降粘、化学降粘、微生物单井吞吐、抽稠工艺配套等 ;稠油油藏热采技术主要包括蒸汽吞吐、蒸汽驱、丛式定向井及水平井、火烧油层以及与稠油热采配套的其它工艺技术等。
田仲强黄敏田荣恩李芳田张新丽
关键词:稠油开采胜利油田井筒降粘
用于砂岩地层的稠化土酸解堵技术被引量:1
2008年
胜利东辛砂岩油藏地质状态复杂多样,非均质性严重,为此研发了稠化土酸DXGY-1并用于油水井解堵。为该酸液选择的稠化剂ZS-03是一种阳离子聚丙烯酰胺,加入5%ZS-03的12%/3%土酸液90℃时表观黏度保留率(相对于30℃值)为82%,70℃老化5小时后黏度为3.4 mPa.s,在30℃、170 1/s剪切3.5小时黏度保留率为82%。在添加剂和总酸量不变,改变盐酸、氢氟酸相对含量及稠化剂用量的情况下得到的优化稠化土酸,90℃、常压下对大理石的4小时溶蚀率为8.76%,对玻片的2小时、6小时溶蚀率分别为8.31%和13.98%,相对于土酸的缓速率(玻片)为55.25%,与胜利油田使用于砂岩地层的含醇、酯、酸的缓速酸HS相比,残酸中H+浓度均较高。所筛选的缓蚀剂为ZY-F1(加量1%)、铁离子稳定剂为DDS-1(1%),防膨剂为KC-1(3%)。2006、2007年在东辛油田19口注水井、5口采油井、4口新投产侧钻或斜油井使用该稠化土酸解堵,均获得成功。
张兴黄敏隋春艳史足华张新丽徐赋海李海波
关键词:稠化酸土酸解堵砂岩油藏
示踪剂技术在营八断块的应用被引量:12
2002年
在东辛油田营 8断块Y12 14 6井组采用示踪剂技术检测了注水井Y12 14 6与相邻采油井之间的连通情况。所选示踪剂为NH4 NO3,水样中加入对氨基苯磺酸后以α 萘胺显色 ,在 70℃ (地层温度 )下用分光光度法测定试液吸光度 ,利用工作曲线或线性拟合公式求得NO-3浓度。按Brigham Smith公式计算出硝酸铵用量为 10 .15t,实际注入量为 30t。在相邻 7口油井中检出了NO-3(另有 3口井关井 ,未取样检测 )。列出了 7口油井的地层参数 ,生产层位 ,与注水井距离 ,NO-3峰值出现时间和延续时间 ,高峰浓度 ,产出NO-3的相对量 ,各小层的厚度、渗透率及孔道半径 ,给出了 5口油井示踪剂产出曲线和利用一种软件拟合的曲线。注水井Y12 14 6与同层位的 4口井连通性良好 ,与分属其他两个层位的 3口井之间有层间窜流现象 ,且比较严重 ,从这 3口井产出的示踪剂量占总产出量的 2 6 .5 %。图 6表 3参 3。
杨虹王德山黄敏穆丽杰王国壮罗丽张新丽李芳田
关键词:示踪剂硝酸铵井间连通性层间窜流
盐家油田油水井结垢原因探讨被引量:4
2006年
对地层温度65~75℃的盐家油田油水井近井地带、井底、井筒发生严重结垢的原因进行了分析探讨。7口油井采出的地层水均为NaCO3型水.矿化度6.4~10g/L,HCO3浓度高(1.6~3.7g/L),Ca^2++Mg^2+浓度较低;1口水源井水及1口水井注入水为CaCl2型水,矿化度32~33g/L,Ca^2++Mg^2+浓度高(3.1~3.8g/L)而HCO3浓度低;采用CaCO3饱和指数法和CaSO4热力学溶解度法预测,在70℃下所有水样均有CaCO3结垢趋势,除3口油井采出的地层水外,均有CaSO4结垢趋势。3口油井采出的地层水与水源水在25℃按不同比例混合后,悬浮物含量大幅度上升。在70℃放置7天后再次大幅度上升,烘干的悬浮物易溶于稀盐酸.其主要成分为碳酸盐.说明注入水、地层水不配伍。1口电泵采油井和1口注水井油管垢样含盐酸可溶物(碳酸盐)超过90%。讨论了碳酸盐、硫酸盐垢的生成条件:温度、压力及pH值。图1表4参3。
张兴黄敏卢明昌罗丽张新丽刘凯聂艳
关键词:注入水水质分析配伍性结垢趋势预测
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