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何红梅

作品数:10 被引量:109H指数:6
供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家科技支撑计划更多>>
相关领域:石油与天然气工程轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 10篇石油与天然气...
  • 1篇轻工技术与工...

主题

  • 5篇压裂
  • 3篇导流能力
  • 3篇压裂液
  • 3篇支撑剂
  • 2篇低伤害
  • 2篇动用储量
  • 2篇增产
  • 2篇增产措施
  • 2篇水平井
  • 2篇平井
  • 2篇气藏
  • 2篇纤维
  • 2篇难动用储量
  • 1篇导流
  • 1篇低浓度
  • 1篇低伤害压裂
  • 1篇低伤害压裂液
  • 1篇地层
  • 1篇地层水
  • 1篇压裂改造

机构

  • 10篇中国石油化工...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇呼和浩特石化...
  • 1篇中国石油西南...
  • 1篇中国石化

作者

  • 10篇何红梅
  • 5篇黄禹忠
  • 3篇刘林
  • 3篇黄贵存
  • 2篇刁素
  • 2篇杨兵
  • 2篇任山
  • 1篇李勇明
  • 1篇丁咚
  • 1篇孙勇
  • 1篇慈建发
  • 1篇马飞
  • 1篇兰芳
  • 1篇栗铁峰
  • 1篇徐莹莹
  • 1篇夏海英
  • 1篇刘徐慧
  • 1篇罗强
  • 1篇李尚贵
  • 1篇兰林

传媒

  • 4篇钻采工艺
  • 2篇钻井液与完井...
  • 2篇天然气技术与...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇天然气地球科...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 2篇2008
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
压裂支撑剂导流能力影响因素新研究被引量:22
2012年
水力压裂效果的好坏在一定程度上取决于裂缝的导流能力,影响支撑剂导流能力的因素很多,在压裂设计中必须加以考虑。开展了时间、压裂破胶液等因素对导流能力影响的实验研究,并首次开展了纤维的加入对支撑剂导流能力的影响研究和地层水浸泡条件下支撑剂导流能力的影响实验研究。实验结果表明,100h的导流能力曲线可以作为支撑剂长期导流能力实验的参考数据,纤维的加入对导流能力影响不大,但破胶液对支撑剂导流能力影响达到了50%~60%,地层水的浸泡对支撑剂导流能力影响达到了10%~40%。压裂设计中更应考虑这些因素的影响。
黄禹忠何红梅孙光权
关键词:支撑剂导流能力影响因素
纤维对支撑剂导流能力影响实验研究被引量:19
2009年
纤维技术是近年国外发展的一项新技术,在防止压裂后支撑剂回流、降低裂缝伤害等方面具有明显的优势,为了评价纤维的性能,对加入纤维后对支撑剂导流能力的影响进行了实验研究。实验结果表明:不同的纤维与不同的支撑剂组合时,纤维都存在一个最优的加量浓度;在低闭合压力下,纤维的加入可以提高原支撑剂的导流能力,而在闭合压力超过某临界压力后纤维的加入则会降低支撑剂的导流能力;加入纤维后支撑剂在不同铺置浓度下的导流能力较为接近。实验结果总体表明,最优的纤维加入浓度对支撑剂导流能力影响不大,但在实际应用时应结合纤维性能和支撑剂性能通过实验确定在储层闭合压力下纤维的最优加量浓度。纤维对支撑剂导流能力影响实验结果对纤维技术在油气井增产措施中的推广应用具有指导意义。
何红梅李尚贵杨兵曾慧
关键词:纤维支撑剂导流能力
硝酸钾示踪剂对压裂液性能影响的研究被引量:1
2016年
压裂液示踪技术可解决水平井压后井筒是否通畅,泥岩段液体能否返出等疑问,通过硝酸钾示踪剂对压裂液的性能影响进行评价,表明硝酸钾与现行压裂液具有较好的配伍性,满足流变、破胶要求,岩屑吸附和室内全模拟实验表明吸附量小,岩心伤害实验表明硝酸钾基本不会造成附加伤害,可用于压裂液示踪,并优选出硝酸钾加量为4 000 mg/L。在两口水平井第一级(B靶)进行了应用,证实了示踪的这两口水平井分段压裂后井筒畅通,且各段并非同时排液,而是按照储层增能大小,由A靶逐渐至B靶。
刘林刁素黄禹忠何红梅
关键词:示踪剂水平井硝酸钾
致密碎屑岩气藏低伤害压裂液的研究与应用被引量:8
2011年
随着川西蓬莱镇组气藏开发的深入,地层能量不断下降,压裂过程中返排率低,压裂液滤液侵入地层,伤害严重,制约了浅层蓬莱镇组气藏的高效开发。为了降低压裂液对储层的伤害,提升气藏的开发效益,在对压裂液性能需求进行研究的基础上,提出了降低压裂液对储层伤害的技术对策,形成了适合于川西浅层蓬莱镇组气藏的超低浓度稠化剂压裂液体系和线性自生泡沫压裂液两套低伤害压裂液体系,并在川西蓬莱镇组进行了推广应用。返排率分别达到了65.1%和61.9%;压后平均产能分别为0.81×104m3/d和1.45×104m3/d,取得了明显的增产效果。
黄贵存马飞李勇明徐莹莹何红梅
关键词:低伤害致密碎屑岩纤维
基于地层水浸泡条件下的支撑剂评价实验被引量:2
2009年
压裂支撑剂是水力压裂施工必不可少的工程材料,压裂效果的好坏在一定程度上取决于支撑剂的优选结果,影响支撑剂导流能力的因素很多。在油气生产过程中,支撑剂长期处于地层水的浸泡过程中,因此有必要开展地层水浸泡下支撑剂性能综合评价。文章首次提出并在室内进行了支撑剂被地层水浸泡72h后的破碎率和导流能力实验,并与破碎率和导流能力的常规实验结果进行了对比分析。实验认为地层水浸泡后支撑剂的破碎率较未浸泡的支撑剂破碎率增加幅度达到70%~100%,支撑剂粒径越小、抗压强度越高,地层水浸泡后的破碎率增幅越小;地层水的浸泡可以导致支撑剂的导流能力降低10%~40%左右。该实验为支撑剂的评价提供了新的方法和思路,实验结果对通过优选支撑剂来提高压裂增产效果具有一定的指导意义。
何红梅王文凤汤红琼牛静黄贵存
关键词:支撑剂地层水导流能力
纤维网络加砂压裂工艺技术先导性试验被引量:47
2008年
纤维技术是近年国外发展的一项新技术,目前国内外水力压裂施工中主要通过在施工末端尾追一定量的纤维,起到防止支撑剂回流、加快压后返排的作用。而纤维在水力压裂中的作用更在于纤维的携砂作用,通过纤维的携砂可以降低聚合物浓度、降低裂缝的伤害,获得更好的裂缝铺置剖面和有效裂缝长度,同时可以降低管柱摩阻。目前该技术在国内还没有现场实施的相关介绍。川西某气藏DS101井储层为一口评价井,射孔敞井天然气仅0.34×104m3/d,针对该井区域构造上孔渗性差、水敏伤害大、地层压力低等特征,在DS101井开展了全程纤维网络加砂压裂工艺技术的先导性试验研究。现场顺利完成了60m3陶粒的压裂施工,配合660kg纤维、18m3液氮的全程加入以及压后的大油嘴快速返排,使得该井开井16h返排率达到79.8%,在油压17.25MPa、套压17.5MPa下获得3.9283×104m3/d的天然气测试产量,显示了纤维加砂压裂技术的良好应用前景。
黄禹忠任山兰芳刘林何红梅孙勇罗强
关键词:难动用储量低伤害
致密砂岩气藏压裂伤害及对策——以川西坳陷ZH构造JS_2~1气藏为例被引量:3
2018年
为提高致密砂岩气藏压后效果,以四川盆地川西坳陷ZH构造沙溪庙组JS_2~1气藏为例,采用电镜扫描、恒速压汞等实验方法研究了储层微观结构,评价了储层敏感性及水锁伤害。该气藏黏土矿物含量高(平均为14.4%),易于膨胀和运移的伊/蒙混层和伊利石占比大;平均孔喉半径值为0.26μm,连通性不佳,且束缚水饱和度高。储层具有强水敏、易水锁的特征。盐敏实验表明压裂液矿化度低于22 500mg/L会产生盐敏伤害,调整防膨剂加量,压裂液伤害率从39.5%下降至28.5%。对比了前期压裂液与防膨降水锁压裂液体系在束缚水饱和度下的水锁伤害,伤害率从58%降至42%,气驱岩心24h,渗透率恢复率达75.5%(前期配方仅为22.7%)。针对该类储层,提出了少液量、全程液氮伴注降滤助排、提高返排压差的压裂液快进快出工艺对策。针对性压裂液体系及工艺措施在JS203-3HF和JS203-4HF 2口水平井应用,压后分别在油压16.2MPa、19.8MPa下获测试天然气产量17.1×10~4 m^3/d、20.760 8×10~4 m^3/d(同河道邻井压后油压16.3MPa下测试气产量仅为3.845 8×10~4 m^3/d),远超地质预期。研究为高效开发该气藏提供了技术支撑。
黄禹忠刁素栗铁峰何红梅
关键词:致密砂岩气藏强水敏
川西中浅层压裂改造中的水锁损害研究被引量:2
2010年
针对川西中浅层压裂改造中水锁损害严重的问题,分析得出其水锁损害主要产生在高挤冻胶和测压返排阶段,主要的损害方式是正压差下的冻胶滤失和破胶液侵入损害。建立了用于评价气藏岩石水锁损害的实验评价方法,对目前常用压裂液进行了水锁损害研究,最终形成了能降低压裂改造中水锁损害的增效、自生热类泡沫压裂液和压裂工艺措施。该压裂液经L87D-1井应用表明,与使用常规压裂液的邻井相比该井产量明显提高;在HP16井应用后获得测试产量为1.136×10~4m^3/d,增产效果显著。
夏海英兰林丁咚刘徐慧黄贵存何红梅
关键词:增产措施压裂液水锁损害
致密气藏水平井多级多段压裂新技术及应用被引量:7
2012年
XC气田JS气藏是川西侏罗系低渗致密气藏的典型代表,为使难动用储量通过水平井技术得到经济有效的开发,试验探索了不同钻井方式、不同完井方式、不同改造方式下的增产效果,并最终认为套管封隔器分级压裂是提高水平井效果的必须技术。但是随着产能对水平井分段数逐步提高的需求,由于滑套极差等因素影响,在139.7mm套管内分段数仅能达到7~10级。针对该情况,通过在封隔器分级压裂的每级间采用限流压裂工艺,提出了水平井多级多段压裂新技术,该技术能在现有技术的基础上有效提高了水平井的分段压裂数。水平井多级多段压裂新技术在XC气田JS难动用储量层实施8口井,平均单井获得天然气无阻流量19.4846×104m3/d,是邻井直井压裂增产的7.97倍,是以往封隔器常规分段压裂效果的1.9倍,增产效果明显提高。该技术在采用较少封隔器的情况下可以提高水平井分段数,而不会增加井下工具成本,同时可以降低施工风险。目前该技术在水平井中已经实现了15段的分段数,通过该技术的应用,139.7mm套管内水平井的分段数可由目前的7~10段提高到20~30段,该新技术的应用将对水平井开发非常规天然气技术提供有益的参考。
何红梅黄禹忠任山刘林慈建发
关键词:难动用储量水平井
一种测定过硫酸铵胶囊破胶剂释放率的新方法被引量:8
2008年
从分析胶囊破胶剂的释放机理出发,采用甲醛法测定了时间、温度、压力对胶囊破胶剂释放率的影响。实验结果表明,当温度低于70℃时,胶囊破胶剂释放率受时间的影响不大;当温度高于70℃时,胶囊释放破胶剂的初始时间随温度的升高而变短,释放率随温度的升高而上升;压力为30~50MPa时,释放率约为50%,压力为60~100MPa时,释放率约为90%。
余渝杨兵何红梅
关键词:胶囊破胶剂增产措施
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