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刘远波

作品数:9 被引量:45H指数:3
供职机构:中国石油宝鸡石油机械有限责任公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:机械工程石油与天然气工程矿业工程自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 4篇机械工程
  • 3篇石油与天然气...
  • 1篇矿业工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇电液
  • 3篇电液控制
  • 3篇液控
  • 2篇动态特性
  • 2篇自适应控制
  • 2篇作业机
  • 2篇连续管
  • 2篇连续管作业机
  • 1篇电磁铁
  • 1篇电动
  • 1篇电液控制阀
  • 1篇电液控制系统
  • 1篇对接
  • 1篇蓄能器
  • 1篇液压
  • 1篇液压系统
  • 1篇液压支架
  • 1篇游车
  • 1篇远程
  • 1篇远程控制

机构

  • 7篇中国石油宝鸡...
  • 2篇太原理工大学
  • 1篇西安石油大学

作者

  • 9篇刘远波
  • 3篇郭冬
  • 2篇廉自生
  • 2篇贺继有
  • 2篇张强
  • 2篇周晓军
  • 1篇贾秉彦
  • 1篇廖丽华
  • 1篇吴卫周
  • 1篇辛小刚
  • 1篇吴波
  • 1篇段武
  • 1篇王福贵
  • 1篇王安义
  • 1篇刘永胜
  • 1篇郭乾坤
  • 1篇李峰
  • 1篇朱林
  • 1篇杜明贤
  • 1篇李友兴

传媒

  • 3篇液压气动与密...
  • 1篇太原理工大学...
  • 1篇石油机械
  • 1篇石油矿场机械
  • 1篇焊接技术
  • 1篇中国设备工程
  • 1篇流体传动与控...

年份

  • 4篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
LG450/73连续管作业机的研制被引量:8
2012年
根据国内油田用户的实际需求及特殊地域环境特点,开发了LG450/73大管径连续管作业机。这种作业机适应连续管管径50.8~73.0 mm,注入头设计最大提升力450 kN。它采用两车装自走方案、全液压驱动、智能电液闭环控制。其控制系统同时具备监控、预警及故障诊断功能,确保各部件协调、稳定、安全工作。另外作业机还配有引管绞车和连续管内孔吹扫空气系统,整车提升能力强,适应管径大、滚筒容量大、移运性能好、工况适应性强、作业安全可靠。该型作业机的研制成功将有助于推动国内连续管作业技术的快速发展。
张强贾秉彦刘远波
关键词:连续管作业机滚筒液压系统大管径
连续管作业机张紧力电液控制系统的设计及应用被引量:1
2017年
常规的连续管作业机张紧力通过手动控制滚筒与注入头之间速度匹配控制实现,由于人为因素难以实现滚筒与注入头之间稳定的张紧力控制。该文设计的连续管作业机张紧力电液控制系统引入PLC控制技术,采用电液负荷传感控制模式,实现了滚筒与注入头之间连续管张紧力的自适应控制。应用实践表明:该系统运行平稳,操作简单,性能可靠,延长了连续管的使用寿命。
刘远波周晓军杜永军张强吴卫周
关键词:连续管作业机张紧力电液控制PLC自适应控制
鹅颈管对接全熔透焊接方法的探索及应用
2016年
在大量试验的基础上,详细论述了水龙头鹅颈管单面焊双面成形焊接技术,并对此类全熔透焊缝的焊接方法、焊接技巧和控制要点进行了较为系统的说明,并给出了鹅颈管对接的焊接工艺参数。采用该工艺参数,成功地解决了鹅颈管焊接质量不稳定、产品合格率低的问题,最终保证了此类焊缝的焊接质量。
贺继有张晓生吴军团刘远波周晓军
关键词:全熔透
基于电液控制的ZR360注入头研制被引量:1
2017年
为减轻操作人员劳动强度,降低作业风险,提高注入头的自动化和智能化控制水平,研制了电液控制式ZR360注入头。该注入头导向架采用液压缸作为执行元件,实现了导向架的远程控制。注入头控制系统采用电液控制技术,实现夹紧力和张紧力根据注入头载荷变化的自适应控制。试验结果表明:各项技术指标均满足设计要求,运行稳定、操作简单,性能可靠。该注入头的研制有利于推动连续管装备的自动化和智能化发展。
刘远波郭冬辛小刚贺继有王安义
关键词:远程控制电液控制
液压支架中的电液控制阀的动态特性分析被引量:10
2009年
在AMESim平台上,研究了电液控制阀的动态特性,分析了电磁先导阀和主控阀的位移及压力响应曲线。通过建立液压支架的电液控制系统模型的仿真和分析,得出了的先导阀出口的流量、压力与主控阀的位移之间定性的关系和变化趋势,为电液控制阀的结构设计级优化提供了参考依据。
刘远波廉自生
关键词:电液控制阀仿真动态特性
DC120/180-Y型游车升沉补偿装置液气系统研究被引量:1
2015年
对国内首次设计的DC120/180-Y型游车升沉补偿装置液气系统的主要特点进行了简要论述,分析总结了其设计过程中应注意的主要问题,并将其理论计算数据输入仿真软件中进行模拟分析。结果表明:补偿效果完全满足系统设计要求,验证了其理论计算方法的正确性。
段武李峰刘远波杜明贤郭冬王福贵
关键词:蓄能器
基于AMESim的动力猫道钻杆推送机构同步问题仿真分析被引量:2
2017年
钻柱自动化处理系统是提高钻机自动化水平和钻井作业效率的重要装备。该文以钻柱自动化处理系统中的猫道机在现场试验过程中出现的钻杆推送机构不同步问题进行研究,分析了钻杆推送机构的液压系统及不同步的原因,并建立了AMESim的仿真模型,仿真结果复现了现场实际情况,在此仿真模型的基础上,提出了两种解决方案并分别对两种方案建立模型,最后将两种方案仿真结果与原模型结果进行比较,选出了对于现场应用来说的理想解决方案,指导现场解决不同步问题。
刘永胜刘远波刘志林廖丽华李友兴郭乾坤
关键词:AMESIM
基于Maxwell的电磁铁吸力特性研究被引量:22
2011年
利用Maxwell对电磁铁作了静磁场分析和瞬态分析。静磁场分析中得到了电磁铁的磁通密度和磁感应强度分布图,验证了电磁先导阀在本质安全型电源供电条件下,能完全满足先导阀的开启和关闭。瞬态分析后,得出了电磁铁在恒定负载情况下的动态特性,并进一步验证了该电磁铁的可靠性。该研究为生产制造电磁先导阀提供了理论依据。
吴波廉自生刘远波
关键词:电磁铁动态特性
DDJ-10电动钢丝绳倒绳机研制与应用
2017年
针对目前快速移运钻机移运特性设计了DDJ-10电动钢丝绳倒绳机,钻机在移运过程中游吊系统随井架一体移运,因此倒绳机可与井架或底座连接与游动系统一体移运,同时由于快速移运钻机极少进行抽、穿绳作业,倒绳机不配备引绳滚筒,结构简化重量轻易于布置。另外,倒绳机配备刹车系统,产品安全性能得到提升。
郭冬朱林刘远波严敏消郭小燕付莹
关键词:刹车装置
共1页<1>
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