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王楠

作品数:17 被引量:77H指数:5
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文献类型

  • 14篇期刊文章
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领域

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主题

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  • 4篇水基钻井液
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  • 2篇水合物
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  • 2篇钻井液体系
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  • 2篇聚胺
  • 2篇合成基
  • 2篇合成基钻井液
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  • 1篇盐析
  • 1篇页岩

机构

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作者

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  • 5篇李自立
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  • 3篇魏红梅
  • 3篇李松
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传媒

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年份

  • 1篇2019
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
  • 3篇2011
  • 4篇2010
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
深水作业中钻井液在低温高压条件下的流变性被引量:18
2010年
在深水钻井作业中,安全密度窗口非常窄,井下压力控制是面临的主要难题之一。随着水深的不断增加,环境温度随之降低,钻井液的黏度和切力随之升高;同时,由上千米隔水管内的钻井液所附加的静液柱压力使井底压力远大于浅水作业时相同井深的井底压力。这些因素的共同作用使得当量循环密度随之增加,进一步加大井底压力控制的难度。选择用于深水钻井的一种水基和一种合成基钻井液为研究对象,分别改变温度和压力等实验条件,利用FANN公司的ix77流变仪测量了钻井液在低温、高压下的流变参数,以此找出深水条件下钻井液流变性随温度和压力的变化规律。
田荣剑王楠李松魏红梅孙强初光友
关键词:深水钻井钻井液流变性
一种评价完井液在低温高压条件下盐析的方法
2016年
在深水钻井作业中,完井液中的盐可能会在低温高压条件产生盐析现象,结晶出来的盐会堵塞管路造成作业事故的发生。盐类在溶解和结晶的过程中都伴有热量的吸收和释放,因此,可以通过测量密闭空间内热量的细微变化,判断是否有盐类结晶。本文通过差示量热扫描仪绘制热流量曲线;如果热量曲线出现峰值,说明有盐析出;如果没有热量曲线出现峰值,则表示在该压力和温度条件下没有盐结晶。
王楠刘兆华徐安国
关键词:深水完井液盐析
用于评价深水条件下钻井液流变特性的FannIX77全自动流变仪被引量:4
2011年
通过对深水钻井过程中钻井液面临的挑战和现有钻井液流变仪的分析,指出目前钻井液流变性测试仪器对评价深水性能存在的不足,重点介绍了用于评价深水条件下钻井液流变特性的新仪器——FannIX77全自动钻井液流变仪,详细阐述了该仪器的结构原理、组成、特点、技术指标及操作模式等。该仪器模拟温度范围在-10℃~316℃之间、最高压力可达30000psi,不仅适用于高温高压井的评价测定,尤其对深水作业时钻井液性能的评价更显示其独有的优势。文章以比重为1.2SG的水基钻井液和合成基钻井液体系为研究对象,介绍了该流变仪在深水钻井液流变实验中的应用。
王楠李怀科田荣剑魏红梅李松
关键词:深水钻井
HEM深水聚胺钻井液体系研究与应用被引量:23
2014年
为了解决深水钻井中低温下钻井液增稠、当量循环密度变化较大、作业安全密度窗口窄、低温高压下易形成天然气水合物等问题,采用聚胺PF-UHIB、包被剂PF-UCAP、防泥包润滑剂PF-HLUB、降滤失剂PF-FLO、流型调节剂XCH及水合物抑制剂NaCl等构建了一套适合深水钻进的HEM体系.其中的PF-UCAP是自制的低分子量包被剂,其平均分子量小于100万,平均粒径在50 μm左右,且粒径非常均匀,对钻屑具有很好的包被效果,钻屑滚动回收率在85%以上.综合性能评价结果表明,HEM深水聚胺钻井液体系在4~50 ℃下流变性能稳定,具有较强的抑制性能和水合物抑制能力,防泥包效果好,携砂能力、抗盐、抗钙及抗钻屑污染能力强,抗温达160℃,能满足井深2 000 m左右的深水钻进.该钻井液在南海流花油田LH-A井等5口深水井中进行了成功应用.
罗健生李自立李怀科陈忠华王楠严海源
关键词:深水天然气水合物
深水水基钻井液流变性调控技术研究被引量:1
2013年
分析了温度、固相含量、聚合物处理剂对深水水基钻井液体系流变特性的影响规律,以及产生这种现象的原因,由此提出了深水水基钻井液流变性的调控思路和方法,给室内研究和现场应用提供了技术思路。
杨波李怀科王楠邱文发
关键词:深水流变性
全液体材料无土相海水基钻井液的研究与现场试验
2019年
针对墨西哥坎特雷尔油田由于上部地层易水化膨胀和下部地层大量漏失甚至钻井液失返等复杂情况造成的高成本钻井的问题,以自研的的增粘提切剂,抑制剂为主剂,通过室内试验评价了其关键性能,形成了全液体材料无土相海水基钻井液,室内结果表明该钻井液体系抑制性和包被性强,流型易于控制,体系稳定性高,可以提高泥页岩的稳定性,有利于固相控制;无土相,酸溶性好,不损害储层,易于提高采收率;种类少,用量少,易于快速配制,满足坎塔雷尔油田在钻进存在大量漏失的地层时,能够抵御钻井液完全漏失造成井口失返的风险,保证作业安全。
王楠冀腾贺辉波
深水条件下气制油合成基钻井液流变性和流变模式研究被引量:12
2010年
深水钻井条件下钻井液面临低温高压问题。通过室内实验研究了深水条件下气制油合成基钻井液的流变性和流变模式。实验结果表明:低温条件下,高剪切速率时剪切应力随着压力的升高而升高,低剪切速率时剪切应力受压力的影响不大;表观粘度、塑性粘度随着压力的升高而增大,随着温度的升高而减小;动切力受温度和压力的影响较小,有利于井下压力控制。流变曲线拟合结果表明,宾汉、卡森、赫谢尔-巴尔克莱(H-B)等3种流变模式均能较好地表征深水条件下气制油合成基钻井液的流变性,但卡森模式和H-B模式计算复杂,因此在精度要求范围内,建议采用宾汉模式进行水力学计算。
李怀科王楠田荣剑李自立严海源
关键词:深水流变性
聚胺抑制剂zeta电位和吸附量关系研究被引量:3
2012年
用Zetasizer Nano90测量了PF-HAB和UlTRAHIB两种钻井液用聚胺抑制剂对未水化粘土和水化粘土Zeta电位的影响。结果表明无论粘土水化与否,聚胺抑制剂均能使粘土颗粒的Zeta电位升高,但不同的聚胺对粘土Zeta电位的改变幅度不同。采用损耗法近似计算了粘土吸附聚胺的量,结果表明聚胺抑制剂的吸附量与Zeta电位成正相关关系。
张兴来罗健生李怀科刘刚田荣剑孙强王楠
关键词:聚胺ZETA电位
钻井完井液储层损害室内评价关键技术被引量:5
2010年
储层损害室内评价是一个统计性实验,必须经过大量的实验,才能对现场情况作出全面、准确的判断;同时它又是一个模拟性实验,其实验方法、实验条件和判别规则对最终的实验结论都会产生决定性影响。目前储层保护室内评价结果的稳定性和重复性不太好,降低了对现场作业的参考性。因此,对室内评价过程中实验岩心的选择、建立束缚水的判断进行了规范,对实验条件进行了确定,从而消除了歧义和误差,提高了评价结果的稳定性、为石油的开采提供保障。
田荣剑罗健生王楠李松孙强
关键词:储层损害渗透率临界流速
一种定量评价钻井液用胺类抑制剂的新方法被引量:9
2012年
针对泥页岩发育的地层,国外石油公司研制出了一种高效泥页岩抑制剂——胺类化合物,并以此为基础构建了高性能水基钻井液体系。介绍了胺类抑制剂的作用机理和目前几种用于胺类抑制剂的评价方法,并指出了这些方法的优缺点。通过室内实验建立了一种定量评价钻井液用胺类抑制剂抑制性的新方法——析水率法。室内测试了3种胺类抑制剂在不同膨润土基浆中的析水率,并与膨润土抑制实验结果进行了对比,2种方法的结果非常吻合。
李怀科田荣剑罗健生张兴来刘刚王楠
关键词:钻井液添加剂析水率
共2页<12>
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