苗钱友
- 作品数:4 被引量:24H指数:3
- 供职机构:CNPC-阿克纠宾油气股份公司更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程更多>>
- 肯基亚克油田盐下8010井沥青质初始沉积压力温度预测被引量:3
- 2007年
- 原油温度、压力和组成的改变均会引起沥青质发生絮凝和沉积,造成储层伤害和井筒堵塞。建立一种沥青质沉积条件的预测模型,根据盐下油田8010井的井筒流体组成、原油和C7+组分的相对分子质量、原油和各组分的密度、沸点等数据,可以方便快速地确定原油沥青质沉积初始压力和温度。结果表明,肯基亚克8010井原油的沉积初始温度为70℃,沉积初始压力为38.6MPa,比地层温度下的原油饱和压力高出6.6MPa。相应地可以推测出在1300~1400m井筒处开始发生沥青质沉积,沉积过程可能会持续几百米甚至直到地面泵阀处。实际发生的情况证实了这一预测的可靠性,为该油田制定预防和解除油井发生沥青质沉积的具体措施提供了理论依据。
- 郭东红赵凤兰谢慧专苗钱友
- 关键词:肯基亚克油田原油沥青质
- 肯基亚克盐下油田8033井地面管线堵塞机理的研究被引量:5
- 2006年
- 通过堵塞物的分离和组分分析,探讨了哈萨克斯坦肯基亚克盐下油田8033井地面管线的堵塞机理。利用有机溶剂对其堵塞物进行了分离,各组分的含量如下:无机杂质2.78%,正庚烷沥青质0.12%,胶质4.76%,蜡33.25%。利用X射线衍射分析技术分析了无机物杂质的组成,其中的石英成分高达85.9%。利用高温气相色谱技术分析了蜡样的碳数构成,其中C40以上的蜡成分约占50%。通过堵塞物样品粘温曲线的测定,研究了堵塞物样品的流变特性,并确定了其析蜡点温度为65℃。实验结果表明,盐下油藏8033井地面管线的堵塞原因主要是由于在地面温度下原油中高碳蜡的析出,并与无机杂质协同作用,加剧了堵塞物的形成。据此提出了现场解除堵塞物的措施以及今后生产过程中需要采取的预防措施。
- 郭东红苗钱友辛浩川崔晓东谢慧专
- 关键词:肯基亚克油田地面管线结蜡
- 应力敏感油藏合理工作制度的确定被引量:15
- 2005年
- 以肯基亚克油田石炭系油藏为例,对异常高压、特低渗透油藏的储层压力敏感性进行了分析.运用压力敏感油藏产能方程并结合经济因素提出了不同渗透率伤害系数地区合理的工作制度.结果表明:异常高压油藏具有应力敏感性,地层压力下降后孔隙度和渗透率均有不同程度地下降;应力敏感油藏的产能曲线特征与常规油藏显著不同,即在同样的生产压差下,应力敏感油藏单井产能比常规油藏产能明显偏低;当生产压差高于一定数值后,增加应力敏感油藏生产压差后油井产能反而减小;渗透率伤害系数越大,曲线弯曲越早,弯曲度越大.
- 苗钱友李云娟
- 关键词:肯基亚克油田压力敏感异常高压经济评价
- 异常高压特低渗透油藏的开发方案被引量:3
- 2003年
- 针对异常高压特低渗透油藏开发过程中压敏现象严重,初期注水、注气补充能量难以实现的特点,研究了该类储层及流体性质,建立了油藏地质模型和数值模拟模型。通过数值模拟和经济评价,确定了该类油藏的合理开发方式和最优开发方案。结果表明:异常高压特低渗透油藏开发初期应依靠天然能量进行衰竭式开发;依靠天然能量进行衰竭式开发采出程度达17%,但没有稳产期,产量递减较快,而且开发初期油井的产量递减速度大于后期;井距越小,井间干扰越大,年产油量递减越快,导致平均单井累计产油量减小;大斜度井具有较大的开发优势。
- 王江王玉英苗钱友张继芬
- 关键词:油藏异常高压特低渗透井网经济评价