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王海兵

作品数:3 被引量:13H指数:2
供职机构:青海油田更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇石油与天然气...

主题

  • 1篇压裂
  • 1篇压裂液
  • 1篇页岩
  • 1篇深水钻井
  • 1篇水基
  • 1篇水基钻井液
  • 1篇水基钻井液体...
  • 1篇清洁压裂液
  • 1篇钻井
  • 1篇钻井液
  • 1篇钻井液体系
  • 1篇携砂
  • 1篇携砂能力
  • 1篇漏失
  • 1篇抗高温
  • 1篇滑溜
  • 1篇降阻
  • 1篇降阻效果
  • 1篇管柱
  • 1篇封隔

机构

  • 3篇青海油田
  • 2篇中国石油
  • 1篇长江大学
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇玉门油田
  • 1篇中国石油冀东...

作者

  • 3篇王海兵
  • 1篇李佳旭
  • 1篇黄玉平
  • 1篇张扬
  • 1篇陈龚
  • 1篇齐璐
  • 1篇伊婷婷
  • 1篇王强

传媒

  • 2篇钻采工艺
  • 1篇化工管理

年份

  • 2篇2020
  • 1篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
页岩储层新型清洁滑溜水压裂液体系被引量:11
2020年
滑溜水压裂液体系以其低摩阻、低伤害等特点,在页岩气储层压裂施工过程中得到了广泛的应用,而由于其自身黏度较低导致携砂能力较差,为达到施工设计的加砂量就需要大幅增加滑溜水压裂液的用量,从而增大了压裂施工的成本。为解决滑溜水压裂液携砂能力差的问题,开发出一套新型清洁滑溜水压裂液体系,该体系主要由高效低分子量减阻剂FJZ-2和新型聚合物乳液增黏剂FZN-1组成,体系综合性能评价结果表明,无论在室温还是80℃条件下,体系均具有良好的降阻效果;在80℃、170 s^(-1)条件下剪切90 min后,体系的黏度仍在20 m Pa·s以上,具有良好的耐温抗剪切能力;在一定的应力和频率扫描范围内,体系的储能模量G'一直高于耗能模量G",说明该压裂液体系具有良好的黏弹性能;支撑剂在该压裂液体系中的沉降速度明显低于常规滑溜水压裂液,而不同砂比条件下支撑剂的沉降时间均远远高于常规滑溜水压裂液,说明该压裂液体系具有良好的携砂能力;另外,该压裂液体系的其他性能指标均能满足滑溜水压裂液的技术指标要求。矿场应用效果表明,S-1井压裂施工过程顺利,最高砂比可达25%以上,最大降阻率达到70%以上,压裂施工效果明显。
张扬赵永刚闫永强王海兵杨晓影王强
关键词:清洁压裂液携砂能力降阻效果
测试求产管柱封隔器漏失原因及对策分析
2014年
随着地层测试技术的普遍应用,地层测试时漏失现象成为不可忽视的问题,经过长期的跟踪、总结,归纳起来有封隔器漏失、油管漏失、射孔工具漏失、套管漏失等4种原因。各个方面的原因都会造成测试作业失败,导致试油地质资料录取不准确,油水产量计算差错。而上述4项的漏失中,尤其以封隔器的漏失居多,为杜绝和正确预防漏失,有必要找出封隔器漏失的原因,给出预防对策。
齐璐刘西增陈龚王海兵黄玉平
深水钻井抗高温水基钻井液体系研究及应用被引量:2
2020年
深水钻井时存在易形成气体水合物、高温和低温并存对钻井液性能产生严重影响等问题。因此,为满足深水钻井作业的需要,通过对水合物抑制剂、抗高温增黏剂以及抗高温降滤失剂的优选与评价,研制了一套适合深水钻井施工的抗高温水基钻井液体系,并对钻井液体系的综合性能进行了评价。结果表明,该钻井液体系在低温到高温变化过程中黏度和切力变化幅度不大,仍能保持良好的流变性能;当钙膨润土的加量为15%时,钻井液体系仍能保持较好的流变性和较低的滤失量,具有良好的抗污染性能;钻井液体系的沉降因子在0. 5左右,具有良好的沉降稳定性;钻井液体系对储层钻屑的滚动回收率可以达到94. 5%,具有良好的抑制性。现场应用结果表明,S-1井钻井施工过程顺利,无井下复杂情况出现,说明该钻井液体系能够满足深水高温高压井的钻井施工需求。
邹星星李佳旭刘彦青王海兵杨金生伊婷婷张鸣
关键词:抗高温水基钻井液沉降稳定性
共1页<1>
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