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张军

作品数:2 被引量:2H指数:1
供职机构:中国石油青海油田公司更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇石油与天然气...

主题

  • 2篇涩北一号气田
  • 2篇气田
  • 1篇低温分离工艺
  • 1篇油田
  • 1篇气液
  • 1篇气液分离
  • 1篇青海油田
  • 1篇脱水

机构

  • 2篇中国石油青海...

作者

  • 2篇刘恩国
  • 2篇王生香
  • 2篇朱丽
  • 2篇张军

传媒

  • 1篇天然气工业
  • 1篇天然气技术

年份

  • 2篇2007
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
气液常温分离工艺在涩北一号气田的应用被引量:1
2007年
涩北一号气田是青海油田主力生产区块之一,从1995年开始试采。试采期间气液分离采用井口注醇、站内节流降温的低温分离工艺。随着气田开发规模的不断扩大,地层能量衰减速度加快,导致压力急剧下降,仅靠低温分离工艺已不能适应气液分离要求,必须依靠外部脱水装置进行深度脱水,导致生产运行费用急剧增加。为解决该问题,通过技术改进和理论计算,提出了站内先加热后节流常温分离工艺后,再用三甘醇脱水装置脱水的改进方案,并在2号集气站进行了现场试验。通过试验,取消了注醇工艺,简化了操作流程,彻底解决了由于甲醇泄漏带来的安全隐患,并使综合运行费用降低了38.8%,取得了很好的经济效益和社会效益。该工艺技术的成功应用,说明在气田开发中后期,当井口压力下降,采用节流膨胀制冷无法满足天然气外输要求时,气液分离采用常温分离工艺要优于先前的低温分离工艺。
刘恩国张军王生香朱丽
关键词:脱水青海油田涩北一号气田
两种气液分离工艺的应用与比较——以涩北一号气田为例被引量:1
2007年
涩北一号气田是青海油田主力生产区块之一,1995年投入试采以来一直采用传统低温分离工艺来进行气液分离。但随着气田开发规模的不断扩大与地层能量衰减速度的加快,井口压力急剧下降,低温分离工艺已不适应气液分离要求。针对开采压力降低后低温分离工艺的缺点,提出采用在站内先加热后节流的常温分离工艺,并将这一工艺与低温分离工艺进行了技术经济比较,得出常温分离工艺在气田开发中后期优于低温分离工艺的结论。
刘恩国张军王生香朱丽
关键词:涩北一号气田气液分离低温分离工艺
共1页<1>
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