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王全

作品数:7 被引量:30H指数:4
供职机构:海洋石油高效开发国家重点实验室更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇石油与天然气...

主题

  • 3篇油藏
  • 3篇数值模拟
  • 3篇值模拟
  • 2篇油田
  • 2篇驱油
  • 2篇聚合物驱
  • 2篇海上油田
  • 1篇低渗
  • 1篇低渗油藏
  • 1篇底水
  • 1篇底水油藏
  • 1篇油井
  • 1篇水平井
  • 1篇提高采收率
  • 1篇平井
  • 1篇剖面
  • 1篇剖面调整
  • 1篇无因次
  • 1篇系统设计
  • 1篇细管实验

机构

  • 7篇海洋石油高效...
  • 2篇中国石油大学...
  • 2篇中海油研究总...
  • 1篇西南石油大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 7篇王全
  • 3篇康晓东
  • 2篇赵娟
  • 2篇张健
  • 2篇杨光
  • 2篇陈冠中
  • 1篇夏旖旎
  • 1篇李宜强
  • 1篇王金本
  • 1篇杨慧
  • 1篇石爻
  • 1篇张贤松
  • 1篇谢晓庆
  • 1篇陈浩
  • 1篇崔盈贤
  • 1篇吕鑫
  • 1篇刘玉洋
  • 1篇曾杨

传媒

  • 3篇油田化学
  • 2篇重庆科技学院...
  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇西安石油大学...

年份

  • 3篇2020
  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2016
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
低渗油藏非纯CO_2近混相驱及实现条件研究被引量:2
2017年
为明确非纯CO_2近混相驱的压力区域和实现条件,综合采用细管实验和细管模拟方法,分别从物理化学和工程应用的角度,建立了基于驱油效率和界面张力的非纯CO_2-原油体系近混相压力区间的综合界定方法,在传统的最小混相压力(MMP)附近划分了一个近混相区域。研究发现,该区域对应的驱油效率为85%~95%,对应的界面张力约为0.001~0.05 mN/m。以秦皇岛29-2E-5井1段为例,该目标油藏典型井在不同CO_2纯度下的近混相压力区间为26.52~32.9 MPa,约为MMP的0.8~1倍,实现近混相驱的CO_2纯度下限为64%。
陈浩陈浩张贤松杨光王全
关键词:低渗油藏细管实验
聚合物驱油井无因次流入动态方程及其应用被引量:4
2020年
常规的油井流入动态模型不能用于分析聚合物驱油井的流入动态关系,现有聚驱油井流入动态模型求解普遍较为复杂,不便于现场应用。通过无因次化处理得到了聚驱油井的无因次流入动态方程,以数值模拟技术为手段,研究了不同地质油藏条件、不同流体性质和不同聚合物溶液性质的聚驱油藏的油井流入动态状况,仿照Vogel处理溶解气驱油藏无因次流入动态曲线的方法进行非线性拟合回归,得到了便于现场应用的无因次流入动态方程。实例计算结果验证了方程的可靠性,可用来计算油井的流入动态,能够为聚驱油藏油井的生产动态分析和合理工作制度制定提供参考。
王全康晓东陈冠中未志杰刘玉洋
关键词:聚合物驱无因次流入动态曲线数值模拟
海上油田酸化返排液处理实验及就地处理系统设计被引量:4
2020年
不动管柱酸化技术用于海上油田的施工相对简单,可降低作业成本,但酸化返排液进入生产流程可能影响系统正常运行,将其储存运回陆地处理又费时费力。为解决海上油田返排液处理问题,以渤海J油田酸化返排液为研究对象,通过室内实验,分析了返排液的物性及氧化除铁、絮凝除杂、热化学与二次超声波联合脱水等方法对返排液的处理效果。在此基础上,设计了一套适用于海上平台的返排液处理撬装化系统。对见油前的返排液主要实行除铁和混凝过滤处理,对见油后的返排液主要实行热化学脱水和超声波脱水处理。现场试验结果表明,应用此系统可以实现海上油田酸化返排液就地处理。
高建崇王全陈华兴夏旖旎夏旖旎张晓冉
关键词:海上油田处理系统就地处理
裂缝性碳酸盐岩油藏化学剂辅助提高采收率研究进展被引量:1
2018年
碳酸盐岩油藏在全球范围内分布广泛,原油产量占比较高。由于碳酸盐岩储层结构复杂、裂缝发育、非均质性强以及偏油湿的润湿性特征,注水开发的采收率较低,化学剂辅助采油成为进一步提高采收率的有效方法。为了更好地开展该类油藏化学剂辅助提高采收率技术研究,系统总结了化学剂辅助提高采收率的作用机理、常用表面活性剂及数值模拟方法,介绍了成功应用表面活性剂辅助采油的矿场试验实例,指出了该项技术下一步的工作重点和研究方向。
王全张健张健未志杰赵娟
关键词:提高采收率数值模拟表面活性剂
南海海相砂岩底水油藏水平井见水规律研究被引量:5
2020年
针对南海珠江口盆地海相砂岩底水油藏的特点,通过建立典型油藏模型,进行理论计算和数值模拟,分析了油藏、夹层、流体和开发策略等方面多种因素对水平井见水规律的影响。结果表明:井筒沿程压降对水平井见水规律的影响较小,避水高度差异、夹层发育状况、油藏平面非均质性和井筒直径大小对见水规律的影响较大,产液量的大小对见水规律的影响不明显。结合实际生产动态,将该类油藏水平井的见水模式划分为线性整体见水、多点见水及点状局部见水3种。南海海相砂岩油藏储层较均质,采取少井高产开发策略,应当重点关注避水高度差异、夹层发育状况的影响。
王全陈冠中吕鑫
关键词:底水油藏水平井数值模拟
两亲聚合物稠油活化剂的降黏效果及驱油性能研究被引量:13
2016年
为有效开发黏度超过200 m Pa·s的稠油油藏,研究了两亲聚合物稠油活化剂对稠油(黏度400 m Pa·s)的降黏效果和驱油性能。结果表明,稠油活化剂溶液黏度随浓度的增加而增加,1500 mg/L活化剂溶液的黏度为39.1m Pa·s;活化剂可与沥青质发生较强的极性作用,使沥青质容易从岩石表面脱落;活化剂乳化分散原油效果较好;随活化剂加量增加,原油黏度和油水界面张力降低,活化剂与原油质量比为1∶1时可将原油黏度降至100 m Pa·s以下,活化剂质量浓度为1500 mg/L时的油水界面张力为2.6 m N/m;驱油实验结果表明,活化剂驱油的总采收率为54.45%,好于同浓度的部分水解聚丙烯酰胺(32.73%);稠油活化剂可有效封堵高渗层,改善吸水剖面,活化剂不仅可通过聚集体调整吸水剖面,而且乳化分散稠油后形成的"乳化油滴"同样具备剖面调整的能力,使岩心中的残余阻力系数由乳化前的100增至约200。
赵娟张健杨光王全崔盈贤杨慧李宜强王金本刘玉洋
关键词:稠油油藏活化剂降黏驱油剖面调整
海上聚合物驱油田水动力学法井网调整实验研究被引量:1
2018年
为了探索海上聚合物驱油田调整技术,通过室内物理模拟研究水动力学法井网调整技术的开发效果。采用微电极测定聚合物驱前缘位置,根据阿尔奇原理反算模型上不同位置、不同时刻的含油饱和度,利用软件绘制平面含油饱和度分布图。通过采出程度和含油饱和度的变化,对比分析了水动力学法井网调整前后的开发效果。结果表明,通过转注改变井网系统的水动力学,有利于聚合物前缘均匀推进,扩大波及体积,有效驱替出调整前未波及到的反九点井网边部生产井之间的剩余油。排状井网减小了注采井距,增大了驱替压差,在总注入PV数减少的条件下采出更多的剩余油。
谢晓庆曾杨曾杨王全石爻
关键词:井网调整聚合物驱海上油田
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