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邢韦亮

作品数:12 被引量:69H指数:5
供职机构:中国石油冀东油田更多>>
发文基金:国家科技重大专项山东省博士后创新项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 11篇石油与天然气...

主题

  • 10篇钻井
  • 8篇钻井液
  • 5篇油田
  • 3篇钻井液技术
  • 2篇地层
  • 2篇地层损害
  • 2篇钻井液性能
  • 2篇南堡油田
  • 2篇井壁
  • 2篇抗高温
  • 2篇冀东油田
  • 2篇防止地层损害
  • 2篇封堵
  • 2篇高温
  • 1篇低固相
  • 1篇低固相钻井液
  • 1篇低渗
  • 1篇压力剖面
  • 1篇岩心
  • 1篇抑制性

机构

  • 6篇中国石油冀东...
  • 5篇中国石油天然...
  • 2篇长江大学
  • 2篇西南石油大学
  • 2篇中国石油天然...
  • 2篇中国石油
  • 2篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油大学
  • 1篇冀东石油勘探...
  • 1篇北京石大胡杨...
  • 1篇大港油田集团...

作者

  • 12篇邢韦亮
  • 5篇卢淑芹
  • 4篇徐同台
  • 3篇赵亚宁
  • 3篇朱宽亮
  • 2篇冯京海
  • 2篇徐小峰
  • 2篇姜薇
  • 1篇徐吉
  • 1篇赵永光
  • 1篇王灿
  • 1篇舒福昌
  • 1篇崔茂荣
  • 1篇白亮清
  • 1篇谢彬强
  • 1篇王在明
  • 1篇向兴金
  • 1篇王荐
  • 1篇赵树国
  • 1篇胡国利

传媒

  • 3篇钻井液与完井...
  • 2篇石油钻探技术
  • 1篇石油学报
  • 1篇钻采工艺
  • 1篇石油钻采工艺
  • 1篇化学与生物工...
  • 1篇2012年度...
  • 1篇中国石油学会...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2012
  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 1篇1999
  • 1篇1998
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
影响弱凝胶无固相钻井液渗透率恢复值的因素被引量:5
2009年
弱凝胶无固相钻井液具有独特的流变性,表观黏度低、动塑比高、低剪切速率黏度高、静切力无时间依赖性等特点。研究了影响该钻井液渗透率恢复值的因素,从而得出,在该钻井液中加入一定量的成膜封堵剂,可显著提高其渗透率恢复值。
回海军徐同台朱宽亮卢淑芹邢韦亮武琳娜
关键词:渗透率恢复值影响因素
岩心封堵率与返排解堵率影响因素的试验研究被引量:5
2009年
影响岩心封堵率和返排解堵率的因素很多,分别以低渗、中渗和高渗岩心作为岩样,评价了岩心原始渗透率对岩心封堵率和返排解堵率的影响。另外还对正压差、温度和剪切速率对岩心封堵率和返排解堵率的影响进行了试验研究。试验结果表明:岩心原始渗透率不同时,岩心封堵率和返排解堵率均相差较大,钻井液中的固相颗粒与储层孔隙尺寸配伍性好,储层损害深度就小,岩心封堵率和返排解堵率均较高;正压差增大时,岩心封堵率先增大后减小,而返排解堵率先减小后增大;温度升高时,岩心封堵率变化不大,返排解堵率呈明显上升趋势;剪切速率增大时,岩心封堵率呈下降趋势,而返排解堵率先减小后增大。
朱宽亮卢淑芹徐同台邢韦亮姜薇王灿
关键词:岩心钻井液封堵解堵
抗高温钻井液增黏剂的研制及应用被引量:21
2015年
以N-乙烯基己内酰胺为温敏性单体,对苯乙烯磺酸钠为亲水性单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用自由基胶束乳液聚合法研制出了一种抗高温钻井液聚合物增黏剂。通过正交试验确定了最佳合成条件,借助元素分析、凝胶色谱分析、热重分析和急性生物毒性实验分别表征了该增黏剂的元素组成、相对分子质量、热稳定性和EC50值,研究了其在水基钻井液中的增黏性能及温敏特性,探讨了增黏机理,优化出了一套适用于环渤海湾地区的可排放水基低密度抗高温钻井液体系,并进行了现场试验。结果表明:该聚合物增黏剂具有优异的增黏性能、热稳定性及温敏特性,在淡水基浆和盐水基浆中经220℃、16h老化后的表观黏度保持率分别为90.81%和95.95%,EC50值为15.529×104 mg/L,满足可排放海水基钻井液技术要求;新研制出的聚合物增黏剂在环渤海湾地区冀东油田深部潜山储层现场的成功应用表明该处理剂能够在深部超高温地层、低膨润土含量及低密度钻井液体系中有效发挥增黏作用,同时也有效地解决了以大量消耗常规磺酸盐共聚物等钻井液处理剂为代价的钻井液日常性能维护问题。
邱正松毛惠谢彬强王在明邢韦亮沈忠厚汪胜武巨波
关键词:钻井液超高温
南堡1-3人工岛钻井液技术被引量:6
2010年
南堡1-3人工岛是冀东南堡滩海地区的一座固定式海上平台,主要勘探开发南堡1-5区块,钻井过程中易发生井漏和井壁失稳,导致储层受到污染。在分析南堡1-5区东1段储层各油组储层特性、伤害因素及对储层上覆玄武岩地层特性基础上,结合成膜封堵理论,优选出了具有强抑制性和强封堵性的KCl成膜封堵低侵入钻井液。室内试验表明,KCl成膜封堵低侵入钻井液常规性能良好,抑制性和封堵性强,油层保护效果好。现场应用表明,南堡1-5区块使用KCl成膜封堵低侵入钻井液后,钻井液密度明显降低,所钻井均能顺利完钻,且一次成功自喷投产,证实通过提高钻井液的抑制性和封堵性,可以达到稳定玄武岩地层井壁、解决井漏和高效保护储层的目的。
朱宽亮卢淑芹邢韦亮徐同台郝宏忠
关键词:钻井液钻井液性能储集层特征防止地层损害
冀东油田水平井油层保护技术研究与应用及油田浅层疏松砂岩油藏完井方式优化研究与应用
卢淑芹赵树国邢韦亮赵永光赵亚宁王浩源姜薇胡永科等
主要内容:1、进行了水平井钻井过程中地质、工程、钻井液因素对油层保护影响因素的研究,使水平井油层保护更具有针对性。工程方面:岩芯封堵率和反排解堵率受压差、温度和剪切速率的影响较大,因此钻井过程中应控制合理的压差,适当调整...
关键词:
关键词:水平井钻井油层保护疏松砂岩油藏
无黏土低固相新型有机盐钻井液的室内研究被引量:6
2007年
无黏土有机盐盐水钻井液能较好地解决常规无固相钻井液的3大难题(提黏、抗温和密度调节)。研制出一种新型有机盐,并根据复合成膜封堵技术优选出一套无黏土低固相有机盐钻井液配方。新型有机盐OS-100性能优良:溶解度高,其饱和溶液密度在1.505g/cm^3以上;无毒,腐蚀性低;能提高体系中处理剂的抗温能力。优选出的无黏土低固相有机盐钻井液具有良好的流变性、封堵造壁性和抑制性,抗钙可达3.0%~5.0%,钻屑容量限高,可达20%,润滑性能好,可降低钻头研磨效应,提高机械钻速,保护油气层。
周长虹冯京海徐同台崔茂荣邢韦亮
关键词:有机盐钻井液低固相钻井液钻井液性能防止地层损害
乐8×1井钻井液技术
油田乐8×1井完钻井深2756m,完占垂深1626.4m,水平位移2000.6m,最大井斜角67.3°,是目前国内陆地完钻井中水平位移与垂深之比较大的大位移定向井。为满足钻井工程的需要,该井采用以液体...
冯京海邢韦亮陈永浩
关键词:石油钻井钻井液聚合物钻井液
堡古2区块中深层抗高温低自由水钻井液体系性能研究被引量:3
2014年
冀东油田堡古2区块中深层井底温度高,钻井过程中钻井液的抗高温能力是井下复杂的重要影响因素之一。从抗高温护胶剂的作用机理出发设计处理剂的分子结构,研究了钻井液抗高温护胶作用,开发了一种抗高温护胶剂HFL-T,确定了抗高温低自由水钻井液的配方,并对其性能进行了评价。室内评价结果表明,该钻井液在180℃高温下性能稳定,抗污染能力强,抑制防塌效果好,岩心污染渗透率恢复值高,具有良好的综合性能,满足堡古2区块中深层低渗油气田的安全高效开发要求。
邢韦亮王荐赵亚宁舒福昌向兴金蒋卓
关键词:钻井液储层保护低渗
冀东油田水平井井身结构优化设计被引量:17
2007年
冀东油田油藏、地层、井网复杂,确定适合冀东油田地层特点的水平井最佳井身结构至关重要,压力系数和相关参数的确定是井身结构优化设计的重要基础。针对冀东油田不同区块复杂地层和油藏特性及井身结构设计中的关键事项,利用三压力剖面预测技术,分析出不同区块的三压力剖面分布情况,根据相关参数的确定原则、方法和冀东油田多年研究和钻井实践,得出了不同区块的3个压力系数分布范围及井身结构设计工程系数范围,为合理确定井身结构提供依据。基于以上设计基础,按照井身结构设计基本原则,利用井身结构设计的具体方法和步骤,设计出了适合冀东油田的最优水平井井身结构。
徐小峰孙五苓白亮清邢韦亮张功智韩连胜
关键词:优化设计
易失稳火成岩气井欠平衡钻井技术关键被引量:6
2010年
冀东南堡5号构造深部沙河街组储层物性差,孔隙度和渗透率较低,以往常规过平衡钻井过程中多发生漏失,严重伤害了储层。为了有效地发现和评价5号构造深层天然气含气情况,冀东油田开展了南堡5号构造沙河街储层欠平衡钻井技术的研究与应用。由于沙河街储层的坍塌压力比孔隙压力高,不满足欠平衡钻井的压力窗口。通过对南堡5号构造深层沙河街砂泥岩及火成岩地层井壁稳定性分析,研究发现当欠压值合理的情况下,井径扩大率达20%后的坍塌压力小于地层孔隙压力,可以满足欠平衡钻井及探井井身质量的要求,通过6口井的成功应用,证实该理论是可行的,同时也表明在井壁稳定性差的南堡5号构造沙河街地层可实施液相欠平衡钻井技术。
邢韦亮吴艳胡国利徐吉苗艳伟李睿徐小峰
关键词:南堡油田火成岩井壁稳定井径扩大欠平衡
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